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浅谈提高钢丝编织胶管定长率, h6 c9 l9 d5 r
陕西双西胶管有限公司 JT- n3 p2 d9 x0 X( {& K
一、前言! E! M' d3 k! m* @$ Q, \5 i
随着胶管近几年的发展,用户对产品的质量要求越来越高,50米定长的胶管要求越来越严格,这就促使我们生产厂家投入更多的时间和精力,不断提高硬件设施和软件要求,保证产品质量和长度要求,这样才能稳固市场。为此,要提高胶管成品50米定长率,那么就必须提高胶芯50米定长率、定长合股编织、减少胶管承压变形、提高胶管外观质量,这样才能提高成品50米定长率。8 ]3 g3 n3 l6 E: W8 V$ y t
二、分述:提高胶芯50米定长、合股编织定长、减少胶管承压变形和提高胶管外观质量。
% R7 ^* B* g9 N4 n+ f6 u4 c" c m1、提高胶芯50米定长:
* g2 F" @# U% {1 l! }% V7 b0 ? W胶芯是胶管生产的根基,它的定长直接关系到产品胶管的定长。2006年5月之前,我们一直采用天然胶、丁苯胶并用,作为胶芯的原材料。但是存在的问题是胶芯压出膨胀率较大、压出机各段温度难以掌控、胶芯尺寸波动较大、胶芯循环次数仅为15~20次,使用寿命短等不利因素。新压出的胶芯按照工艺要求进行裁剪后,在使用过程中由于操作工在判断接头部位存在误差,经常会不小心切掉10~20mm胶芯,本来定长的胶芯使用几次后,就会不够长。2006年5月,我们采用耐老化性能高,压出膨胀率小(几乎不变)、表面光洁的三元乙丙胶料作为胶芯的原料,大大提高了胶芯的使用寿命(1年左右)。
' @* l, l2 j8 D; i H# d2、定长合股、定长编织: t: D: w; r, n6 S' T4 p) D+ w: U; u
工艺规定编织半成品单根允许换线打接2~3处,但是由于换线造成的承压漏油现象在用户使用过程中出现过,给用户的使用造成不便,也给公司带来一定经济损失。为了解决此问题我们采取以下方法:$ o* E- p: S) k# ]2 q, A
⑴在合股机上安装计米器(数显)。
# x$ V. x9 H" L⑵由工艺技术员根据编织施工表的股数、行程、规格大小计算出编织单根胶管所消耗线的长度(理论数据)。
1 l2 l! [6 K) ?* H⑶由设备技术员、工艺技术员、技师以及操作工在合股机台上进行调试,积累数据。
7 A$ N& c5 u9 H; k% x⑷在合股使用的线轴上打刻标记:锭数-规格-层数。如20-10-1
6 u0 o1 ]$ j. @$ u⑸编织操作工根据生产计划选取不同标识线轴进行编织,要求编织工换线必须在根与根的连接部位且剩余线控制在30米以内。* K( ]3 H @! E& K
2008年1月开始进行,用3个月时间进行调试、摸索、判断,现在对于单层管和双层管的第一层保证在单根编织过程中不换线(除设备突发故障外),而且接头换下的剩余线均在20米以内,达到预期目标。编织半成品定长率均达到97%以上。! a+ y" O. n! Z& ]! K, A- b" |
3、减少胶管承压变形8 f7 A m0 N. k$ _1 V- G
本公司胶管生产主要采用冷冻方法生产编织,冷冻管道长约3米。大部分造成承压变形现象主要集中在φ13规格以下的单层管,主要原因大致可分为以下4点:
9 _8 d) ~1 D) y) F! S5 M⑴冷冻温度不稳定。
- c9 W: x o; P& L; z⑵停车换线时间较长。- I+ X4 s- K9 U$ [
⑶第一根内径用手穿于冷冻管道后,已造成承压变形。" D' t3 ~0 |. o* u; r* z1 _
⑷在进口车上进行倒编。
9 ?7 s$ n8 z$ q: G4 c* f针对上述问题,经过分析研究我们将采取以下改进方法:
2 i" A- f1 X5 U. L2 @/ j( s) N" G⑴及时调整冷冻温度,确保半成品质量。
5 h, N2 k9 ], U" S* l⑵定长合股、定长编织可以保证单层管中途不换线;提高操作工技能水平,实行单兵操练。( P% d2 e& e3 M _9 h
⑶上班第一根内径必须用牵引拉入冷冻管道2/3处,停放2~3分钟后再进行编织。在此作进一步解释:原先上班第一根内径是用手从冷冻管道口向里推进,这样会造成送入冷冻管道内的内径发生大波浪,而且在冷冻管道口内径下垂,再加上温差相差太大,就会在承压时发生变形。所以,第一根内径用牵引拉入冷冻管道,并且在冷冻管道口加装托架和错位环(上、下错位),这样使内径保持平行拉紧状态,以此减少承压变形。
/ W5 c/ u q& Z0 ^/ g4 X6 H⑷因为进口高编车转速相对于低编车转速快,倒编管若在高编车上进行编织,就会发生编织位移(相对),管体就会发生扭曲变形。所以,不允许在进口高编车上进行倒编。
- p/ C! ~7 ~) F# L- [% r3 b" F9 B0 W" Q4、提高外观质量
9 e4 y* a8 I+ O& e! Y 外观质量主要指的是光面官的外观质量,因为水布管表面有布纹,不存在有明疤、麻面之类的外观缺陷问题。0 G, B" e+ G3 J# ?8 T
在2007年10月之前公司所生产的光面管全部是由包铅工艺生产(包铅机是单柱塞式)。包铅工艺的主要特点是根据金属铅与橡胶的热膨胀系数差异,通过铅层在硫化高温下对胶管产生较大的压力,从而使管体结构更加致密,同时使胶管表面较光滑平整。虽然这样,但是也存在不少问题制约和影响胶管产品的定长率。主要表现在以下2个方面:
8 s& e6 |! b, b- ]6 i. m; W! o! ]⑴单柱塞包铅机中间需停机加铅,不能够连续生产操作,包完外胶后的半成品与包铅脱节,容易造成外胶层表面缺陷。* W# R0 |! k. z, P( m3 N S
⑵包铅生产,铅管压缩量难以控制,胶管表面必然会产生明疤、麻面等外观质量缺陷。( a$ [2 e! @2 ~
2007年10月份,我们新投入一台包塑机,原料采用无毒的聚丙烯,并且包胶机与包塑机联动,这样一来,编织半成品通过包外胶后直接进行包塑,从而减少包胶与包塑之间外来因素造成管体表面缺陷,真正实现包塑连续化生产。包塑替代包铅,解决因包铅造成的明疤、麻面、粘铅、铅渣等外观质量问题。
( w6 U w1 ?' V' Q |三、结论
, P6 B6 ^( F5 }/ P. r$ G通过改用三元乙丙胶芯以及胶芯两端加装钢头;定长合股、定长编织;冷冻管道口增加托架和错位环;包塑工艺代替包铅工艺等一系列改进方法,有效的保证成品的50米定长率,减少因各种缺陷造成的短管。 |
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