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浅谈提高钢丝编织胶管定长率
5 l' l4 S2 z% H; ?陕西双西胶管有限公司 JT- {$ G9 Z* G: X" ]! Z
一、前言
: j6 D- F% V! K m% x) j6 ]' I随着胶管近几年的发展,用户对产品的质量要求越来越高,50米定长的胶管要求越来越严格,这就促使我们生产厂家投入更多的时间和精力,不断提高硬件设施和软件要求,保证产品质量和长度要求,这样才能稳固市场。为此,要提高胶管成品50米定长率,那么就必须提高胶芯50米定长率、定长合股编织、减少胶管承压变形、提高胶管外观质量,这样才能提高成品50米定长率。" r2 g4 h9 Y" y7 c* c; C
二、分述:提高胶芯50米定长、合股编织定长、减少胶管承压变形和提高胶管外观质量。
- [( ?0 i4 e! R4 p- R" G1、提高胶芯50米定长:: ~6 C8 I2 T% j+ b Z) _
胶芯是胶管生产的根基,它的定长直接关系到产品胶管的定长。2006年5月之前,我们一直采用天然胶、丁苯胶并用,作为胶芯的原材料。但是存在的问题是胶芯压出膨胀率较大、压出机各段温度难以掌控、胶芯尺寸波动较大、胶芯循环次数仅为15~20次,使用寿命短等不利因素。新压出的胶芯按照工艺要求进行裁剪后,在使用过程中由于操作工在判断接头部位存在误差,经常会不小心切掉10~20mm胶芯,本来定长的胶芯使用几次后,就会不够长。2006年5月,我们采用耐老化性能高,压出膨胀率小(几乎不变)、表面光洁的三元乙丙胶料作为胶芯的原料,大大提高了胶芯的使用寿命(1年左右)。
! w( F: ?' r: \& f' a0 t5 Y2、定长合股、定长编织:+ R# a! H4 y8 Q. T2 ^
工艺规定编织半成品单根允许换线打接2~3处,但是由于换线造成的承压漏油现象在用户使用过程中出现过,给用户的使用造成不便,也给公司带来一定经济损失。为了解决此问题我们采取以下方法:! O$ Q1 @ R' O0 q9 ~
⑴在合股机上安装计米器(数显)。. i' A, h4 t; _$ O
⑵由工艺技术员根据编织施工表的股数、行程、规格大小计算出编织单根胶管所消耗线的长度(理论数据)。! h! q. ]# q6 I! X0 q
⑶由设备技术员、工艺技术员、技师以及操作工在合股机台上进行调试,积累数据。8 ]9 g5 ~ o5 o& q$ |, L
⑷在合股使用的线轴上打刻标记:锭数-规格-层数。如20-10-1
$ Z+ J4 y, M C, U3 Y+ z0 P3 Y- h⑸编织操作工根据生产计划选取不同标识线轴进行编织,要求编织工换线必须在根与根的连接部位且剩余线控制在30米以内。
9 z! a' h9 z1 d7 o* @8 l 2008年1月开始进行,用3个月时间进行调试、摸索、判断,现在对于单层管和双层管的第一层保证在单根编织过程中不换线(除设备突发故障外),而且接头换下的剩余线均在20米以内,达到预期目标。编织半成品定长率均达到97%以上。
% X: A3 u; b" G$ G' h" v3、减少胶管承压变形/ J7 {+ m7 @- e" I/ I, `
本公司胶管生产主要采用冷冻方法生产编织,冷冻管道长约3米。大部分造成承压变形现象主要集中在φ13规格以下的单层管,主要原因大致可分为以下4点:
" A. p) m* i, V5 ?, D$ V( r⑴冷冻温度不稳定。7 R1 M' t; l0 _3 ^
⑵停车换线时间较长。+ j! K: f% X' w$ {
⑶第一根内径用手穿于冷冻管道后,已造成承压变形。8 `: s( G4 S) i4 s0 j7 H+ f
⑷在进口车上进行倒编。 l0 s% Y* v# U N4 `$ m
针对上述问题,经过分析研究我们将采取以下改进方法:
& ?4 q5 ^2 n. m0 |- X⑴及时调整冷冻温度,确保半成品质量。
7 ^7 |5 ]/ H2 {⑵定长合股、定长编织可以保证单层管中途不换线;提高操作工技能水平,实行单兵操练。
' h) G# x. k" i3 ?: w⑶上班第一根内径必须用牵引拉入冷冻管道2/3处,停放2~3分钟后再进行编织。在此作进一步解释:原先上班第一根内径是用手从冷冻管道口向里推进,这样会造成送入冷冻管道内的内径发生大波浪,而且在冷冻管道口内径下垂,再加上温差相差太大,就会在承压时发生变形。所以,第一根内径用牵引拉入冷冻管道,并且在冷冻管道口加装托架和错位环(上、下错位),这样使内径保持平行拉紧状态,以此减少承压变形。1 |+ S& u, D! H- |- Z
⑷因为进口高编车转速相对于低编车转速快,倒编管若在高编车上进行编织,就会发生编织位移(相对),管体就会发生扭曲变形。所以,不允许在进口高编车上进行倒编。8 P) P% O4 S1 A$ u0 b
4、提高外观质量* C9 J8 i5 M$ w' c u2 [
外观质量主要指的是光面官的外观质量,因为水布管表面有布纹,不存在有明疤、麻面之类的外观缺陷问题。( a9 ` p5 Y& `5 B+ [( W; |
在2007年10月之前公司所生产的光面管全部是由包铅工艺生产(包铅机是单柱塞式)。包铅工艺的主要特点是根据金属铅与橡胶的热膨胀系数差异,通过铅层在硫化高温下对胶管产生较大的压力,从而使管体结构更加致密,同时使胶管表面较光滑平整。虽然这样,但是也存在不少问题制约和影响胶管产品的定长率。主要表现在以下2个方面:+ I; N9 B9 C ~
⑴单柱塞包铅机中间需停机加铅,不能够连续生产操作,包完外胶后的半成品与包铅脱节,容易造成外胶层表面缺陷。6 n3 P( U" l. R9 Q1 I% a/ M& _. B- N
⑵包铅生产,铅管压缩量难以控制,胶管表面必然会产生明疤、麻面等外观质量缺陷。6 Z! f8 n2 D7 v
2007年10月份,我们新投入一台包塑机,原料采用无毒的聚丙烯,并且包胶机与包塑机联动,这样一来,编织半成品通过包外胶后直接进行包塑,从而减少包胶与包塑之间外来因素造成管体表面缺陷,真正实现包塑连续化生产。包塑替代包铅,解决因包铅造成的明疤、麻面、粘铅、铅渣等外观质量问题。
7 ?0 V! X' W1 V三、结论
! T- W0 L# H5 m0 ^* Z0 z通过改用三元乙丙胶芯以及胶芯两端加装钢头;定长合股、定长编织;冷冻管道口增加托架和错位环;包塑工艺代替包铅工艺等一系列改进方法,有效的保证成品的50米定长率,减少因各种缺陷造成的短管。 |
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