旗下网站:橡胶人才网

 找回密码
 注册
查看: 5493|回复: 18

[制品] 产品内部窝气?

[复制链接]
发表于 2017-3-25 13:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多胶友,享用更多功能!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
昨天检查时, 发现有产品中间部分不直, 剪开后发现内部窝气.  然后继续检查发现, 除了外观有问题的产品外, 一些外观看起来很好的产品, 内部也出现窝气.
9 o6 E% }. s6 p0 V% V- R3 Y! m: K1 f* u8 o8 R, \
产品情况:; T- I' F7 }' |" X2 U, @4 s: A6 Z
1月份做了60万件, 目前的胶料是当时的批次剩余的, 但是未加硫, 我也检查了1月份剩余的部分库存, 没有窝气现象.1 V$ c6 W2 N2 g$ r( m: L( [
" y& ]2 O. Q; R8 i
昨天尝试增加排气次数, 加温度, 加硫化时间,加胶料重量的方法, 还是有少数产品会出现内部蜂窝的现象. 麻烦大家帮看下还有什么原因会导致这个问题? 谢谢.
9 O- Y. w1 W4 f5 h0 e  B" `产品材料EPDM 50, 硫化温度180, 时间220秒, 排气5+3
7 `8 X! s; n. O; p: `4 q- S
* \$ {4 S/ y2 ^7 y  ^ IMG_2400.JPG
; F9 [6 W. S5 w/ O7 O+ ^
4 @1 z: H% T* q补充内容 (2017-3-29 15:37):
2 d. r$ z6 _3 j6 V$ ?谢谢大家的回复,找到原因了,是中板温度的原因. 之前工人取模时间长, 不过1月份做了几十万件后, 现在找到窍门了, 取模能短20-30秒, 但是保温没做好
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2017-3-25 13:45:18 | 显示全部楼层
不熟
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
 楼主| 发表于 2017-3-25 13:58:24 | 显示全部楼层
第二十几年 发表于 2017-3-25 13:45
: F. C, P. i3 \' I' J: l不熟
/ U% O7 W5 N/ _' z
昨天我第一反应也是不熟, 所以后来加温度 加了时间, 还是有这种现象(产品一个才1克)
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2017-3-25 14:12:16 | 显示全部楼层
料多过几次薄试试" N1 M3 P: |1 @4 m& u6 [$ ]- q

0 l) S4 o  {6 [. l
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2017-3-25 14:14:51 | 显示全部楼层
这个脱模时不会拔坏吗?
) j9 L* k( r8 \1 u( o1 S
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2017-3-25 14:35:43 | 显示全部楼层
可能是混炼不均,多薄通几次看看
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2017-3-25 14:58:29 | 显示全部楼层
欠硫。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2017-3-25 15:35:31 | 显示全部楼层
混炼胶料停放时间过长,胶料中的活性剂已下降,造成产品不熟.
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2017-3-25 15:55:23 | 显示全部楼层
PU的胶么?
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2017-3-27 08:14:18 | 显示全部楼层
1.混炼不够,不要相信车间,自己跟踪一批料。再者改进下炼胶工艺,油要后加。1 s  Q' [+ _6 R/ l
2.件很小,对胶料的均匀性要求高,但也不能一味增加炼胶时间。停放时间不够,如果原来停放12小时,可试试24小时,36小时。原来有个产品类似,通过增加停放时间解决的。
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|手机版|橡胶技术网. ( 沪ICP备14028905号 )

GMT+8, 2025-3-3 19:25 , Processed in 0.036152 second(s), 27 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表