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昨天检查时, 发现有产品中间部分不直, 剪开后发现内部窝气. 然后继续检查发现, 除了外观有问题的产品外, 一些外观看起来很好的产品, 内部也出现窝气.
9 o6 E% }. s6 p0 V% V- R3 Y! m: K1 f* u8 o8 R, \
产品情况:; T- I' F7 }' |" X2 U, @4 s: A6 Z
1月份做了60万件, 目前的胶料是当时的批次剩余的, 但是未加硫, 我也检查了1月份剩余的部分库存, 没有窝气现象.1 V$ c6 W2 N2 g$ r( m: L( [
" y& ]2 O. Q; R8 i
昨天尝试增加排气次数, 加温度, 加硫化时间,加胶料重量的方法, 还是有少数产品会出现内部蜂窝的现象. 麻烦大家帮看下还有什么原因会导致这个问题? 谢谢.
9 O- Y. w1 W4 f5 h0 e B" `产品材料EPDM 50, 硫化温度180, 时间220秒, 排气5+3
7 `8 X! s; n. O; p: `4 q- S
* \$ {4 S/ y2 ^7 y ^
; F9 [6 W. S5 w/ O7 O+ ^
4 @1 z: H% T* q补充内容 (2017-3-29 15:37):
2 d. r$ z6 _3 j6 V$ ?谢谢大家的回复,找到原因了,是中板温度的原因. 之前工人取模时间长, 不过1月份做了几十万件后, 现在找到窍门了, 取模能短20-30秒, 但是保温没做好 |
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