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[工艺] 衬套脱胶

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发表于 2016-9-1 14:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

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天然胶产品,内外管衬套,长度一般在80-100mm,直径一般在40-50mm,配方硫化时间170℃下:T10  45s   T90  110s  ,生产产品内管脱胶,几乎都是靠近下模内管1/4脱胶,除了没有使用抽真空硫化,想过N多办法来排气,但是都不行,硫化后出模产品直接冷水浸急速冷却,情况好转很多,后在配方中添加CaO  5份,正常硫化正常冷却,此脱胶情况消失。请问原因是哪些....望大神指教
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发表于 2016-9-1 18:45:16 | 显示全部楼层
炼胶工艺和硫化工艺呢?
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发表于 2016-9-2 07:06:59 | 显示全部楼层
加入氧化钙后T10和T90有变化吗?
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发表于 2016-9-2 07:52:33 | 显示全部楼层
学习学习,这个还真不知道,难道是胶料水分大了,加氧化钙吸湿
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 楼主| 发表于 2016-9-3 11:54:15 | 显示全部楼层
过木 发表于 2016-9-2 07:06- a$ p3 ]. D6 |6 f
加入氧化钙后T10和T90有变化吗?

8 X+ R2 J+ J( Q0 f没有明显变化,是在二段加入的
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 楼主| 发表于 2016-9-3 11:55:41 | 显示全部楼层
NRM 发表于 2016-9-2 07:52
( [( |& v3 U! k, d1 v3 z( F学习学习,这个还真不知道,难道是胶料水分大了,加氧化钙吸湿
7 Z# {" [: V# O8 J+ D! c# l( _
开始分析脱胶是由于窝气,各种办法想尽了然后才加氧化钙吸水分的,效果还好。但是为什么不加氧化钙直接水冷也有很好的效果呢
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 楼主| 发表于 2016-9-3 11:56:51 | 显示全部楼层
liz910140969 发表于 2016-9-1 18:45/ `! o$ ], U, c, P7 k
炼胶工艺和硫化工艺呢?

( G2 U  R( p" x2 R+ j炼胶工艺应该是没有什么问题,而且还是二段混炼。硫化温度160左右
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发表于 2016-9-3 12:17:00 | 显示全部楼层
如果是含水量大,可以提高排胶温度解决,不一定非得加CaO;你做160的硫化曲线,前后数据变化会更明显。
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 楼主| 发表于 2016-9-3 13:34:25 | 显示全部楼层
liz910140969 发表于 2016-9-3 12:17
4 h7 S* U% P# R! |) @- r如果是含水量大,可以提高排胶温度解决,不一定非得加CaO;你做160的硫化曲线,前后数据变化会更明显。
7 J9 {" n. ^1 m$ L7 J9 P
一段温度达到140度也不行呢
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发表于 2016-9-3 13:53:51 | 显示全部楼层
多少度的胶料
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