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[配方] EPDM过氧化物高温压变问题

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发表于 2015-2-2 10:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

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8550        100高门尼低乙烯低ENB       
7 `1 }$ {/ ^1 ~  K0 J$ tN774        45; `# s+ }' j# b) B9 Q0 X7 b
俄N990        150 H# ~6 q/ c' K4 S8 F
PEG-4000  2       
7 @& M3 x! K- _( d) ]' [# ?- O" O9 zZnO        10; g1 x5 z3 ~2 }8 \
Sa        1
8 D4 }+ P) C/ r( w, FRD        1.5       
- k4 J7 Q8 b1 ~, S" KSP-C        3
  G# _7 i1 W2 l  _+ g* C, pB52流动助剂  1.5
  |# G7 t, j2 D8 L7 n- M9 ?/ i" IDCP-99%   3.5
/ u1 i3 ~# `5 i* f5 z$ ]9 nTAIC h70   1.5  [$ A3 C5 B4 N3 y9 g7 P' \7 z
硫变165度*15min,T10:  1:15    T90:  10:35
2 W/ U; P+ ]* m3 ~压变,做国标A类,硫化时间165度*10min(15分钟太脆了。)
' l( I, W3 F( w! b4 C5 }3 e/ S               2次硫化100度*2H
5 _1 i' X/ X# l) z硬度 70A/ O) f8 D$ e/ b9 x' D
拉伸 11.8
2 }* m+ g  ]% I4 ]( `3 s$ `" U" O伸长 1803 F& s0 R) C+ v% T" x- l
撕裂 18# n1 w" x1 I) W$ _! N: u
压变125度*24H   50%
2 J. J& v) I" [4 T/ c* \' g$ F" k压变目标是少于20%。。请高手支招,压变怎么降下来。。
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发表于 2015-2-2 10:12:00 | 显示全部楼层
1.二硫的温度提高到150度。
6 X  y4 z3 ^2 E! J% i: S2.很差的防老剂加那么多,是否影响硫化?硬脂酸去掉。, P2 P6 P8 }9 a5 {) n
3.多换几种生胶对比试验。

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参与人数 1技术指数 +1 收起 理由
halley88 + 1 目前只有这种生胶。。二次硫化我再试试。

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发表于 2015-2-2 10:19:28 | 显示全部楼层
如果没有很高的强度要求,把TAICT替换为PDM 0.5  或者用沙多玛的SR519试试,这两个会降低强度,但是压变好些。

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参与人数 1胶分 +3 收起 理由
halley88 + 3 资料不错,辛苦了!

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发表于 2015-2-2 10:29:25 | 显示全部楼层
从配方来看不应该出现这样的问题,换主胶牌号试试吧

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参与人数 1胶分 +3 收起 理由
halley88 + 3 那换生胶再试试。。

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发表于 2015-2-2 11:05:22 | 显示全部楼层
二段温度太低了吧 150℃2小时试试

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参与人数 1胶分 +3 收起 理由
halley88 + 3 谢谢指点~~

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发表于 2015-2-2 11:16:50 | 显示全部楼层
楼主检查下是不是混炼不均匀?从配方上看压变不应该这么差的。: F) O; h) o9 E! J) M
要不就是生胶有问题了。

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参与人数 1技术指数 +1 收起 理由
halley88 + 1 不排除混炼是否均匀的问题,再换个生胶试试 ...

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发表于 2015-2-2 11:17:08 | 显示全部楼层
这个配方问题不大,不过不要加聚乙二醇及这么多乱七八糟的助剂下去。做乙丙胶配方,组分尽量简单。用过氧化物硫化,150度24H压变,做到20%以下也很容易的。

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参与人数 1胶分 +3 收起 理由
halley88 + 3 思路我觉得应该差不多,但问题就是做出来效 ...

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发表于 2015-2-26 15:57:57 | 显示全部楼层
TAIC 换成HA-8(又称HVA-2\PDM)0.5-1.5之间 试验  应该有很大的改观,估计可以达到
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发表于 2022-5-4 09:28:13 来自手机 | 显示全部楼层
没硫化熟
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