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[配方] EPDM过氧化物高温压变问题

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发表于 2015-2-2 10:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

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8550        100高门尼低乙烯低ENB       
2 Z$ F' L$ t. N/ S* K# xN774        45
" m8 Q, o% S; J3 Z俄N990        15
" h' s; Z+ g$ RPEG-4000  2       
- s; a* t' X& o/ jZnO        10
7 H+ X" V# H7 O, kSa        1
  M+ Q3 S4 \0 r- L) a+ J% y) a. {5 SRD        1.5        8 Z0 Y& a1 j0 o, e. P. r/ N9 |
SP-C        38 [/ }- K% L  a' W' w- g6 u3 C
B52流动助剂  1.5
: v! r) P$ j8 Y" b$ xDCP-99%   3.5
1 n2 ~' r- C9 d/ ^$ |# g! ^TAIC h70   1.5- b. {% w+ D6 i0 \" m  t9 n% P
硫变165度*15min,T10:  1:15    T90:  10:35
" S' `5 c: G2 D. q( {: a$ d- q压变,做国标A类,硫化时间165度*10min(15分钟太脆了。). c( J) T8 J0 P5 z1 {8 m; M
               2次硫化100度*2H6 Y) e/ {0 X: @- r& \( z, d. B
硬度 70A  O9 d9 B+ s, V# W$ n
拉伸 11.86 n+ m5 x3 }, t2 u- q7 h
伸长 1805 P! k; m# q. X5 {; W( M- d
撕裂 18+ b, c3 R! m& W; Y; L+ ]/ X: P
压变125度*24H   50%
2 N5 o6 r& M# K. q* a; A压变目标是少于20%。。请高手支招,压变怎么降下来。。
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发表于 2015-2-2 10:12:00 | 显示全部楼层
1.二硫的温度提高到150度。
9 U" E' B1 D, d/ U6 Z( ~5 |5 m2.很差的防老剂加那么多,是否影响硫化?硬脂酸去掉。
- n) c& \5 ?: h6 M+ T3.多换几种生胶对比试验。

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参与人数 1技术指数 +1 收起 理由
halley88 + 1 目前只有这种生胶。。二次硫化我再试试。

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发表于 2015-2-2 10:19:28 | 显示全部楼层
如果没有很高的强度要求,把TAICT替换为PDM 0.5  或者用沙多玛的SR519试试,这两个会降低强度,但是压变好些。

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参与人数 1胶分 +3 收起 理由
halley88 + 3 资料不错,辛苦了!

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发表于 2015-2-2 10:29:25 | 显示全部楼层
从配方来看不应该出现这样的问题,换主胶牌号试试吧

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参与人数 1胶分 +3 收起 理由
halley88 + 3 那换生胶再试试。。

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发表于 2015-2-2 11:05:22 | 显示全部楼层
二段温度太低了吧 150℃2小时试试

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参与人数 1胶分 +3 收起 理由
halley88 + 3 谢谢指点~~

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发表于 2015-2-2 11:16:50 | 显示全部楼层
楼主检查下是不是混炼不均匀?从配方上看压变不应该这么差的。
- w" |& E( c2 x1 e  S0 X. |1 B要不就是生胶有问题了。

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参与人数 1技术指数 +1 收起 理由
halley88 + 1 不排除混炼是否均匀的问题,再换个生胶试试 ...

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发表于 2015-2-2 11:17:08 | 显示全部楼层
这个配方问题不大,不过不要加聚乙二醇及这么多乱七八糟的助剂下去。做乙丙胶配方,组分尽量简单。用过氧化物硫化,150度24H压变,做到20%以下也很容易的。

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参与人数 1胶分 +3 收起 理由
halley88 + 3 思路我觉得应该差不多,但问题就是做出来效 ...

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发表于 2015-2-26 15:57:57 | 显示全部楼层
TAIC 换成HA-8(又称HVA-2\PDM)0.5-1.5之间 试验  应该有很大的改观,估计可以达到
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发表于 2022-5-4 09:28:13 来自手机 | 显示全部楼层
没硫化熟
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