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楼主: maming1025

[工艺] 关于厚制品硫化后的缺胶问题求解?

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发表于 2014-3-4 09:39:30 | 显示全部楼层
胶料流动性 没问题?
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发表于 2014-3-4 09:41:22 | 显示全部楼层

回复 1楼的 maming1025 的帖子

建议贴个图 4 k/ n( d* Z7 R# e) q9 Y" x! A, Y
描述下模具、工艺操作及材料搭配
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 楼主| 发表于 2014-3-4 09:53:04 | 显示全部楼层
我的模具断面形状是轮胎外胎的断面形状。是铝模。天然胶产品。内通压缩空气硫化。我冷模和热模上都有明疤缺胶。另外我硫化时怎么排气啊。我产品硫化时通压缩空气啊!会不会是模具加热不均匀造成的啊?
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发表于 2014-3-4 10:25:23 | 显示全部楼层
开跑气槽试试!内部气体无法溢出,阻碍胶料的流动,就会造成缺料,窝气,明疤等现象!
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发表于 2014-3-4 11:05:53 | 显示全部楼层
胶料不足可能性大,硫化多放几回气。
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 楼主| 发表于 2014-3-4 12:45:14 | 显示全部楼层
回楼上:我用的是自己做的液压平板硫化机。制品里面充压缩气体。我怎么排气啊?是平板压下来后,充压缩气体,然后把平板减一次压吗?然后再加压吗?
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发表于 2014-3-4 18:49:14 | 显示全部楼层
温度降低一点了不行?
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发表于 2014-3-4 20:49:33 | 显示全部楼层
楼主可以参考轮胎硫化工艺的排气方法与工艺,问题是好解决的。
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发表于 2014-3-5 11:50:14 | 显示全部楼层

回复 9楼的 JTDD 的帖子

我司目前也在做一款大块长与宽约1米,EPDM 胶片,厚度为3.8mm  也是遇到这样的问题,出胶片厚为4.0-4.5mm厚,在模具四周留10-20mm,摆胶方式,如附的图片,就能较好解决胶料在排气时走胶,减少缺料现象。再用较低温度135-145度约25-30分钟硫化,缓排气(让胶料预热20-30秒才开始排气),增加排气次数(前面3分钟都在排气,共排3-4次),这样效果我厂试了较为理想。若硫化机有副罐能快速排气。
b53cf0863233457cb501db2ea1f83284.jpg
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发表于 2014-3-5 16:05:46 | 显示全部楼层
胶料半成品结构改进一下,对胶料流动和排气很有用
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