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[技术] 遇到这种无奈的问题。真的想一走了之了

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发表于 2013-9-16 11:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

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丁基阻尼挤出,460X820,厚度2MM,做白色挤出。配方设计好了。每次挤出都出问题。变形收缩大。特别在冷却的时候,胶料含胶率在5%。热挤出的时候收缩好很多,前几次做白色料虽然有点问题。但是不大,这次做出来的料。收缩变形大,而且是波浪形的波动和收缩,最糟糕的是一样的配方。、一样的材料。一样的工艺,一样的人去打这个配方0 J( E) ~) T+ Z$ F4 m( L
我都不知道怎么查了,你叫我怎么办。后来看了一下。只是换了一板丁基1751,之前可以那版是门尼51.这版门尼是48,但是应该相差不大吧 . Q8 [: U, G$ s5 p; O, W' v
,唉头疼。请大神帮我出出主意
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发表于 2013-9-16 12:08:08 | 显示全部楼层
虽然 你的情况不了解,但是从挤出工艺和原材料上找,应该不是一样的。
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发表于 2013-9-16 12:49:48 | 显示全部楼层
橡胶挤出,对混炼均匀,温度和工艺要求很高的。可以试着先混炼均匀,再停放2天以上,冷喂料方式试一下。另外,新胶料不要与回料一起用。
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发表于 2013-9-16 13:02:33 | 显示全部楼层

回复 1楼的 橡胶=小余 的帖子

完全木有深入生产!如果任何方面都是一样的,就不会出问题了!
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发表于 2013-9-16 13:38:23 | 显示全部楼层

回复 1楼的 橡胶=小余 的帖子

“什么都一样” , 但结果不一样/ e. b6 i7 T5 P7 i. E5 `: O+ H
那么原因应该是出在操作上吧~~
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发表于 2013-9-16 13:58:56 | 显示全部楼层
通过现象看其本质!加油,会搞清是什么原因造成的!加油!
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发表于 2013-9-18 15:45:24 | 显示全部楼层
5%的含胶率,真厉害啊,意见同三四楼
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发表于 2013-9-18 15:57:52 | 显示全部楼层
余总,貌似你是做胶泥吧
, r, ~, p$ _: f8 N% z$ U: {4 |9 \4 ?. `2 t6 X6 F0 y
你看看挤出工艺是否稳定:& i8 Q$ r- M9 v& V# P# U- Q
挤出速度,牵引速度要匹配,、
: h6 u) c, n0 }* P挤出头温度要控制,看情况是你的挤出头温度没控制好,速度也没匹配好:lol
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 楼主| 发表于 2013-9-26 08:27:15 | 显示全部楼层
回8楼龙爷,牵引速度在200左右。每次不开牵引的时候。,没有问题,一开牵引就收缩很大。是不是牵引问题了。我每次都在下面盯着打的。绝对不会是配方和工艺上面出差错,
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发表于 2013-9-26 17:19:52 | 显示全部楼层

回复 9楼的 橡胶=小余 的帖子

我觉得主要是牵引速度快了,胶泥的含胶率很低,变形很小的。我以前做过WATER PROOFING也生产这种东西,挤出形变极小
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