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波纹管生产过程中产生气孔、气泡!9 T/ R/ [8 l* N* f2 n9 `9 V
我们是注压成型,一模八出的结构。原料胶吉化4045,含胶率42%,碳黑用N330,N660,N774,DCP硫化。硫化为:190度*180s,注压时间为50s!
, t7 o& N9 j4 s4 O请教,在模具无法变动的情况下如何改善这种情况?: d P2 b3 y1 S2 `7 M# Y2 m
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关于以上问题的补充:/ k0 Q& d+ @4 O6 m3 v- X
配方是:吉化4045 100,ZNO 5,SA 1,N774 40 N660 30,N330 12, ?/ D* v( F% Q
石蜡油 22,DCP 4,s 0.4$ I9 T6 z/ Q. K1 N# ?
硫化工艺是:注胶压力 8.0,时间 50s,硫化 190度*180s,; N" S% C2 f5 x9 g5 m3 i
随着温度的升高,气孔气泡现象就越多,
" f2 O; B* |' _8 Q% h1 \ x, j我猜想模具排气系统肯定有问题,老板的意思是在模具不动的情况下,调整配方和工艺解决这个问题,而且是最好可以做到实现210度130硫化,并且没有气孔及气泡。比较难搞!
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2 e2 F- j, d: X1 Z& p- v# c答13楼:我们出现的气孔为波纹管壁上有个洞,位置基本是固定的,就是在充模过程中胶料最后到达的地方!5 f \2 |4 L/ I' m" H& f, f
) @ z; g2 I4 \7 [" K答14楼:把温度控制低一点,气孔问题基本可以解决!但效率比较低!我们这个波纹管是一套的,同样的配方,同样打出来的混炼胶,硫化工艺也基本相同,而A管就有,B管就没有!
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- a- T) m# }7 z2008.03.31日改成闷气50s后再次排气2次,硫化160s,有点好转,但不稳定!
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- i1 B9 o# f* l% [本贴已被 作者 于 2008年04月04日 13时26分48秒 编辑过 |