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至3月29日,巴陵石化合成橡胶事业部年产6万吨顺丁橡胶装置检修后开车运行11天,日产量由160吨向180吨以上提升。
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“优化整改在装置复产中产生了预期效果,开车周期有效缩短。其中,精制塔系比以往提前7小时产出合格品,实现了绿色节能开车。”聚合车间主任王勇介绍。" ~# d, _( x) j* G3 `
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3月初,合成橡胶事业部根据市场行情和资源分配情况,组织安排顺丁橡胶装置停车检修,同步实施系列挖潜技改,并将“绿色低碳”理念贯穿装置停车、检修及开车全过程。
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+ Q- W# t1 X( k2 e/ F$ p7 A 停车期间,车间将凝聚釜壁的挂胶、干燥箱清理出的未受污染胶料等重新压块,回收利用,仅产生废胶2.6吨,比以往少近20吨。
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在物料处理阶段,事业部要求清除压空系统中残余物料时,禁止直接装桶,必须将溶剂油和丁二烯分别全部压至精制工序处理再度利用。由于处理充分,物料浪费不再,聚合车间仅从清洗塔系中清理了5桶废油,累计回收丁二烯、溶剂油约10吨。
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装置停车后,车间立即对停车期间各能源消耗进行跟踪,规定所有设备用能必须申报,确保可控受控。停车初期,技术人员发现每天工业水耗量达18吨之多,立即查找原因,发现装置一处水阀腐蚀泄漏,马上组织整改。随后3周检修时间,装置工业水消耗每天控制在2吨左右,蒸汽、软水、电耗量每天近乎零。6 G/ J, F& O/ n; Q4 D: p: `
/ ]1 \! e0 r# { 与此同时,事业部还严禁“三废”无组织排放和杂物乱丢乱放,倡导修旧利旧,车间不定期督查和通报,力求地面无油渍,空气无异味,装置无杂物。车间职工还回收废旧阀门26个,螺栓、螺帽70多套件,管线80多米,合理处置。
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(文章来源:中国石化新闻网) |
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