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[求助] 挤出胎面问题

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发表于 2012-7-28 21:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

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各位前辈,现在我公司挤出生产线挤出的斜交用胎面,在重量达标的情况下,出现长度偏短,宽度偏小的问题。6 a* @1 D9 c% E( i% G, K; s
而胶料的强度、门尼、硬度等指标化验都合格。请问是哪儿出了问题?谢谢!
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发表于 2012-7-28 22:06:56 | 显示全部楼层
那就是你口型板的设计有问题、胎面裁断长度控制也有问题。要不就只能说你的门尼等指标设置的就不合理。
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发表于 2012-7-28 22:43:12 | 显示全部楼层
在重量达标的情况下,长度偏短,宽度偏小,那就说厚度严重超标了,
8 O2 y+ e7 i/ [+ |8 n8 X宽度小,厚度大:混炼的胶门尼偏上限了,开炼机上多导一两次;挤出机的挤出速度有点低,稍加大基础速度;机头的温度低,提高机头温度;生产线速度偏慢,提高点速度。这些值要跟就胶料的门尼波动,做适当的调整,不可能一成不变的
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发表于 2012-7-29 01:22:33 | 显示全部楼层
什么问题??- i# P# s' p& i; p; ^+ J. O, k
* U& [" Z8 m" O
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发表于 2012-7-29 06:27:15 | 显示全部楼层
楼上讲的很好,还有就是你的胎面胶的比重发生了变化
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发表于 2012-7-29 08:13:57 | 显示全部楼层
我们公司以前也遇到过这种情况,就是胶料无异常,重量达标而长度短宽度窄肯定是厚度超标呢,应该是口型的问题,
( g" H9 [: V; Y 1. 可以把口型背部的倒角加大,总宽加宽/ {" w) `+ i$ f" ]8 p
2.挤出机机头的流道板可以加厚
6 c/ u5 u0 p* f9 C6 `+ l- h 3. 降低机头温度
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 楼主| 发表于 2012-7-29 10:08:13 | 显示全部楼层

回复 2楼的 橡胶痴 的帖子

之前挤出挺正常的,口型板没换过。就是最近突然不好挤了。
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 楼主| 发表于 2012-7-29 10:11:26 | 显示全部楼层

回复 5楼的 牛逼飞飞 的帖子

3楼说应该提高机头温度。。。我该听谁的呢?
# {: W& Y# o6 o' Z% g) o
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发表于 2012-7-29 13:05:04 | 显示全部楼层
那你自己试试吧,在我们公司这个问题也会有,我都是这样做的。主要就是为了在押出时降低胶料的流动性,使中间吐出减少尽量让胶料向两侧分流。具体操作上面的方法都可以,还有就是可以调高门尼,让胶料变硬,原因还是前面讲的(不过能在一个工序调好就不要动上一个工序了)。可能大家观点不一样,你自己试试吧,反正也不是很麻烦,呵呵!
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 楼主| 发表于 2012-7-29 14:30:31 | 显示全部楼层

回复 3楼的 非风亦非雨 的帖子

门尼在58到59.5之间,超过60的很少,我们的标准是58+-5,挤出速度快的时候,容易断,扯边。
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