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[开发] 模压发泡尺寸不稳定

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发表于 2012-5-4 08:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

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异戊橡胶并用天然橡胶=70:30  硫化体系和发泡剂如下。4 t& \2 S! O, k: v& R) ^( g; u
L2                0.8
& O6 I4 p) F- `6 n# g; c$ TC1                0.6: r9 V  I( G2 i; ]
C6                1.23 G. z8 {# E# G- f- I
发泡剂        H        2.5
5 c7 E" `, V$ i3 E' Q* \8 @硫化条件150℃*300s ,做了4模,硫化出来的产品尺寸很不稳定。
. s7 N9 b, v" ?1 B2 `4 u1.加长硫化时间,尺寸大很多。
- T" a4 U  g; U, Z# _0 {' H2.硫化温度提高到150℃,尺寸也大了很多。0 U# n% |* r: v+ }/ i
怎么可以控制尺寸在一个稳定值。
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发表于 2012-5-4 09:17:19 | 显示全部楼层
加上硫化时间和提高硫化温度,尺寸都变大了,说明发泡剂H还没有分解完,H在不加发泡助剂的情况下,分解温度很高,你的情况很可能就是发泡剂分解温度太高,硫化已经完成,发泡刚开始分解。
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 楼主| 发表于 2012-5-4 09:42:46 | 显示全部楼层
谢谢楼上的建议。
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发表于 2012-5-4 10:25:55 | 显示全部楼层
塑炼胶遍数少了吧,你做了几段?
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发表于 2012-5-4 10:54:37 | 显示全部楼层
加工工艺问题。某一技术指标没控制好。发泡剂的使用也有问题,H是高温的吧(好像是,不确定得查一下),我认为NR配方选中低温的比较合适,楼主的配方看不懂不知是什么,并用IR有什么作用,成本还高不知为何。
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 楼主| 发表于 2012-5-4 10:55:58 | 显示全部楼层
我目前是用8寸开炼机做的。一次解决。还处于研发试制阶段。
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 楼主| 发表于 2012-5-5 07:44:50 | 显示全部楼层
是这样的,客户要求是异戊橡胶的,我感觉单用IR会不好做,所以并用30份的NR: g# l4 w2 b* A" n. W
1.可能是我选择的发泡剂有问题。9 W. L. f, e5 Z* N% N* h
2.我之前用过OBSH,这个发泡温度低点。但是感觉发布起来。不是很理想。3 c# v. j& v$ {* |- M
现在又有个问题。
5 S# C( I2 K: A; p刚开始开模的时候,产品发的很大,随着时间,产品越缩越小。是不是结皮没有结好,导致气都跑了。
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 楼主| 发表于 2012-5-5 11:02:55 | 显示全部楼层
没人顶起,自己来
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发表于 2012-5-5 12:24:31 | 显示全部楼层
刚开始开模的时候,产品发的很大,随着时间,产品越缩越小。是不是结皮没有结好,导致气都跑了。
6 V& W4 n9 x- A0 L个人认为还是你的硫化速度和发泡速度相差较大引起的
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 楼主| 发表于 2012-5-10 08:00:21 | 显示全部楼层
自己帮忙顶起。期待中
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