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楼主: 寂寞逍遥

[工艺] 三元乙丙阻燃密封条表面问题

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发表于 2012-3-14 11:53:12 | 显示全部楼层
1.胶料流动性不好$ T' U( A  r, L: r
2 焦烧时间短,机头用一段时间后温度升高,导致一部分胶料已经焦烧了6 N+ @( r: v2 f( q, {
3,设备的温控不好
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发表于 2012-3-14 14:19:23 | 显示全部楼层
赞同楼上观点,能说下胶料的硫变等数据就好了
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发表于 2012-3-14 14:41:55 | 显示全部楼层
首先我觉得注意控制一下机头温度,保障胶料流动性适当。
% s: {; |9 T# e0 c# [  I& v5 q  其次,看看模具,这个产品从图上看,好像只有内侧出现有鱼鳞状,而不是整体。所以可能内侧处的模具表面不平。假如模具表面平滑,就要看看模具设计的时候压力分配是否均衡。不能出现一边压力高一边压力低的情况,内侧压力不足,自然也回出现这种情况。9 f- s: D9 v1 ^2 g
     还有口模设计的时候如果出现死角(胶料不流通的地方),出现这种问题就在正常不过了。
+ f# X& I4 t" E4 w2 j: x  T3 ?     我看图片貌似焦烧了,个人拙见,关注此贴。

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发表于 2012-3-14 19:32:22 | 显示全部楼层
貌似阻燃剂不环保啊
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发表于 2012-3-14 20:20:36 | 显示全部楼层
环保的阻燃效果不好,,,
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发表于 2012-3-15 15:37:47 | 显示全部楼层
我估计是胶烧了,把温度降低试试,
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发表于 2012-3-15 15:39:50 | 显示全部楼层
刚刚开始挤出的时候温度是低,挤着温度就高咯
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发表于 2012-3-15 16:07:59 | 显示全部楼层
胶料流动性问题,刚开始温度低时,机头压力大,弥补了流动不好的问题,温度升高,粉状了。用高门尼高乙烯生胶会得到改善,用高粘度石蜡油也有好处。可以试试看。
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发表于 2012-3-16 10:27:54 | 显示全部楼层
应该是温度的问题。
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发表于 2012-3-19 11:57:48 | 显示全部楼层

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我这有流动脱模剂,epdm上用的,要不要试试
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