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[技术] 奇怪的开姆洛克205底涂局部脱胶

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发表于 2012-2-9 10:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

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金属为SPCC及20钢等。涂布前,金属采用抛丸、脱脂和磷化线处理表面。
7 Q6 J* \' Y  H接着剂为底涂开姆洛克CH205(稀释剂:丁酮),面涂为CH220(稀释剂:二甲苯)。# N! m' V: q4 u% Y7 R' h1 s
硫化温度一般模温160-170℃,天然胶。$ i' X$ x4 A9 k) K. b* F0 ]
每年春季都会出现一次一周左右(天气突变),A产品为开始的多种产品剥离现象。但常规检查各操作工序,都是符合作业规范要求,无异常变化。3 z8 o/ V! Z# i" |+ l! d8 I
问题描述:
2 G6 N4 R8 }! v: i0 d& Y    一般A产品会出现一付模具(4穴)的一个剥离,然后开始在一天内出现1到4穴全剥离现象。第二天A产品另外2付模具也开始出现剥离,一天内出现1到4穴全剥离现象。第3天后开始出现小范围的B、C等产品剥离。大概持续1周到2周后,剥离情况全部消失,产品又恢复正常。建厂至今连续3年重复出现该问题。
1 T% Z, Z* x' f! x: k" t/ |3 y: v原因查找:
1 b+ T* y: }: f' K8 \$ ?    1.第一天A产品第一付模具底涂与金属(M-C剥离)剥离时,使用第2、3付模具铁件时仍然剥离。但第2、3台模具仍然不剥离。检查3台机台,发现第一台温度高5度左右(温度范围内一直如此),降低温度到第2、3台机一样,剥离消失。但第二天开始3台机全部出现剥离问题。并且B产品也开始出现剥离现象。继续降低硫化温度(160-170降为150-160)和提高硫化时间(270S加到420秒),剥离消失半天左右,又开始出现。这是硫化温度考虑和金属件涂布及清洗等考虑点,不通。5 {% E  G+ W, B  u' u! `9 V! V, k
但为什么其他件比如:E、F~~~等不出现剥离呢?同样的清洗、抛丸、磷化、粘接剂调配、喷涂、手涂等啊?!!!!2 ~( r( @4 b" q8 T
   2.金属件清洗磷化考虑:金属件采用清洗、抛丸、烘干、预烘干等多种方法,效果一点没有。各种参数检查也是正常。
6 B6 H4 e! z7 B1 y' P   3.粘接剂考虑:想不通,统一调配的粘接剂怎么其他产品没问题,就是个别产品不可以呢?而且一年中总是固定在那么几天呢?粘接剂更换批次不可以、稀释剂更换批次不可以、粘度(ZAAN 2#杯)正常29-32秒,调为39秒、43秒、原液等不可以、涂布后烘干温度时间调整不可以。而其他件就没有问题。0 ^) u) B! p8 ]
总而言之,言而总之。在该段时间内,就会出现A、B等少量产品怎么做都剥离,但其他件怎么做都不剥离。接着剂厂家来人也没有找出原因。我唯一发现的问题就是硫化温度低剥离好点。但不可持续。* g) s5 \- z* x/ D- S4 a
郁闷啊!!!
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 楼主| 发表于 2012-2-9 11:07:41 | 显示全部楼层
烘干温度80-100℃,车间内温度10℃左右。
& a& k, P# ?/ r+ L# W; t感觉这几天设备设定温度后,模具实际温度低5度左右,可能车间温度低吧
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发表于 2012-2-9 11:34:59 | 显示全部楼层

回复 2楼的 loong408 的帖子

建议你试试Cilbond 24
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发表于 2012-2-10 13:23:09 | 显示全部楼层
(1)检查胶料焦烧时间,检查返回料多少,延长焦烧时间比折腾粘合剂和骨架有用。(2)天然胶这个东西143摄氏度硫华就行了,为什么非要搞到160-170度呢?模压硫化时间取决与传热时间,不取决与硫化速度吧,即使对硫化速度要求很快很快,也可以通过配方实现140度下硫化速度很快的目的,为什么非要选170度高温呢?(3)对于220这样面涂胶,无非就是橡胶组分、硫化剂、溶剂,从机理上讲硫化过程中,220面涂胶中的硫华剂要向橡胶组分中迁移,扩散。结合着2来讲,温度高了,,你的橡胶焦烧时间短了,更要紧的是220中硫化剂含量更高,速度更快!!!如果把220弄干了(溶剂挥发掉),测一下固化速度和温度关系,相信你对温度对黏合影响会有更深刻的理解。 个人浅见,仅供参考。
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发表于 2012-2-11 12:13:49 | 显示全部楼层
它和以下的情况有关
: E. r1 y0 Y/ {& I/ `2 g   1.硫化的温度
- K/ R$ X, t2 b- z' E& d& T! t8 I   2.材料里是否加入了内脱模剂
1 u/ Y. k; T* g4 l6 D5 H   3.材料的混炼是否充分等。
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 楼主| 发表于 2012-2-11 13:10:33 | 显示全部楼层

磷化剂的影响

看见大家的恢复感觉很好
& g' U- q) E* P. ]8 P6 n9 i$ n) H特别是4楼提到的问题比较接近我们的胶料配方特点" O* U0 t' S' ]; f' s2 x
但我今天将磷化药剂重新配槽(恒洁的磷化剂),发现剥离大弧度减少(原50%左右,现降为5%左右),且剥离形态由M-C剥离变为C-C剥离。说明磷化剂是一个重要因素。0 s' b8 z$ ^8 p
但另5%就不明白具体原因,现在正在做涂胶工艺变更。
( |! K& |6 y0 U: i发现正面喷涂全部合格,无剥离现象发生,合格率100%。但产品特点决定,正面喷效率低(喷涂和加硫修剪都低)。$ X7 I' W! H& O5 C: q% e# a4 G- |- Y
而采用正常工装方式(斜45度喷法),合格率5%。(该喷法原合格率100%)。
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 楼主| 发表于 2012-2-11 13:17:49 | 显示全部楼层

更正

斜45度喷法不良率5%,该喷法优点为效率高。缺点是对作业人员操作手法要求高,如果作业稍有不慎,会出现漏涂现象。但一般作业员经过培训后,漏涂现象很少。全年不良率仅为0.02%,属于可以接受的状态。
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 楼主| 发表于 2012-2-13 16:36:11 | 显示全部楼层

现在是正面喷涂不剥离

为了正常生产,现在采用正面喷涂,目前100%合格。但侧面喷涂5%不良,要人命啊!!!
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 楼主| 发表于 2012-2-15 11:15:12 | 显示全部楼层

恢复正常

呵呵9 z+ C- W% l+ G& C( J- R* c" Z
未作任何工艺改变,仅为寒潮再次来袭后,产品全部OK.
* b* T0 i9 j  E- f剥离现象全部消失,每年的剥离例假终于结束。该产品又恢复正常工艺作业。
2 U: A; _8 ?1 [6 D唯一让人难以理解的剥离例假每年出现1到2次,每次出现1到2周,固定在冬转春季,或秋季转冬季。让人想不明白。按道理,我司都是按照要求保存和现场工艺调配没有任何变化。
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发表于 2012-3-5 17:30:57 | 显示全部楼层
长见识啦
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