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金属为SPCC及20钢等。涂布前,金属采用抛丸、脱脂和磷化线处理表面。
. L' \. [# E2 e7 n0 U s接着剂为底涂开姆洛克CH205(稀释剂:丁酮),面涂为CH220(稀释剂:二甲苯)。+ V, }- u( t; m" V# O
硫化温度一般模温160-170℃,天然胶。
, D' D7 A- E: @( d7 j每年春季都会出现一次一周左右(天气突变),A产品为开始的多种产品剥离现象。但常规检查各操作工序,都是符合作业规范要求,无异常变化。
5 }: V( T0 h2 b! h: o7 j/ p问题描述:
) F- N2 V2 [* e( G2 ^5 W6 o 一般A产品会出现一付模具(4穴)的一个剥离,然后开始在一天内出现1到4穴全剥离现象。第二天A产品另外2付模具也开始出现剥离,一天内出现1到4穴全剥离现象。第3天后开始出现小范围的B、C等产品剥离。大概持续1周到2周后,剥离情况全部消失,产品又恢复正常。建厂至今连续3年重复出现该问题。3 i0 K9 }' B5 k
原因查找:" H6 r9 P# I! \4 c3 r, _& g* E1 J
1.第一天A产品第一付模具底涂与金属(M-C剥离)剥离时,使用第2、3付模具铁件时仍然剥离。但第2、3台模具仍然不剥离。检查3台机台,发现第一台温度高5度左右(温度范围内一直如此),降低温度到第2、3台机一样,剥离消失。但第二天开始3台机全部出现剥离问题。并且B产品也开始出现剥离现象。继续降低硫化温度(160-170降为150-160)和提高硫化时间(270S加到420秒),剥离消失半天左右,又开始出现。这是硫化温度考虑和金属件涂布及清洗等考虑点,不通。
5 a( X$ @. D' O% f+ \7 p但为什么其他件比如:E、F~~~等不出现剥离呢?同样的清洗、抛丸、磷化、粘接剂调配、喷涂、手涂等啊?!!!!% {) r/ I" Q+ {. T) G; l" K" `
2.金属件清洗磷化考虑:金属件采用清洗、抛丸、烘干、预烘干等多种方法,效果一点没有。各种参数检查也是正常。
9 P- l2 H( W, j- d+ h3 ] 3.粘接剂考虑:想不通,统一调配的粘接剂怎么其他产品没问题,就是个别产品不可以呢?而且一年中总是固定在那么几天呢?粘接剂更换批次不可以、稀释剂更换批次不可以、粘度(ZAAN 2#杯)正常29-32秒,调为39秒、43秒、原液等不可以、涂布后烘干温度时间调整不可以。而其他件就没有问题。& Y: {4 A2 E' h" M2 L, N
总而言之,言而总之。在该段时间内,就会出现A、B等少量产品怎么做都剥离,但其他件怎么做都不剥离。接着剂厂家来人也没有找出原因。我唯一发现的问题就是硫化温度低剥离好点。但不可持续。
p3 k/ W0 i' \' w) _郁闷啊!!! |
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