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楼主: soaringbubble

[求助] 轮胎压出胎面时气泡,full-silica

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发表于 2013-8-26 14:17:43 | 显示全部楼层
有可能是混炼时硅烷化反应的原因!
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发表于 2013-9-22 16:13:49 | 显示全部楼层
我经常碰到这事啊,头疼啊.密炼返炼一遍就可以了,就是没有反应完全的硅烷又反应了.但是要考虑密炼的生产能力.6 d  N7 `! _1 t, U1 P; H6 W
压出规格越大越出,因为规格大的时候,螺杆速度要提高.加大供胶量,导致胶料温度升高.所以说越大规格越出,压出一定要降低温度啊,慢速压出
0 c( T6 ~3 C+ F0 K2 V7 b! G2 C密炼适当提高温度,延长硅烷反应时间,增加排气步骤.
6 ]. G1 [' s. `( U6 ~- V如果升温特快,增加一段返炼
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发表于 2013-10-17 14:07:18 | 显示全部楼层
1.Silica Reation 不够
9 [- y, c. o' n1 d5 {2.挤出温度过高* _1 i; S4 L0 w" o' d8 I: U
3.挤出机断料
& A* c0 B4 C, x' S- b4.挤出机螺杆漏水
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发表于 2013-12-25 13:42:20 | 显示全部楼层
学习了。谢谢
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发表于 2014-6-30 13:38:20 | 显示全部楼层

回复 1楼的 soaringbubble 的帖子

你好 我也遇到这样的问题 请问你们的找到解决方法了吗?还有这个泡切开看是不是很粗糙的?
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发表于 2015-8-12 08:08:26 | 显示全部楼层
了解一下
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发表于 2015-8-24 12:30:30 | 显示全部楼层
原帖由 yeliqing12 于 2013-7-12 13:54 发表 : y- ^0 q$ ^( F/ l
1)硅烷化反应时间不够,
( _+ }0 a! L" U- J' q需要在140℃以上的温度下,保持1分钟以上的炼胶时间(具体时间根据压出状况定,我们的时间为2-3分钟),
+ t) u9 D1 X4 B  g, b$ t% ^2)压出温度高。白炭黑胶料压出温度最好控制要在130℃以下。
9 C) W0 u( W  }; Z0 ~1 _压出温度控制不了, ...

) ]  v1 F, [2 J; u  同意楼上的高见!
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发表于 2015-9-8 21:12:48 | 显示全部楼层
我是来看解决方案的,85PHR的白炭黑不多。2 }. d8 l0 j2 Q3 B1 a. w5 @' k% T: o
我们厂现在给大众供的货都是95.000+PHR,
/ E% m. ?8 r, {: \临时对策:1.混炼延长炼胶时间,或者追加炼胶次数,门尼做低一点
, X! j. t% [( o- I4 l) |+ ~           2.押出热喂料
3 y# Z7 T  z3 r' i& }2 _+ A& A希望大家有更好的对策
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