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[配方] 如何加大发泡孔的孔隙

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发表于 2007-11-5 21:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本人在开发一挤出发泡EPDM配方时,发现配方很难达到1MM的闭孔,请诸位支一招.谢谢基本配方为胶1008 O5 g1 ?- \( s" E% {7 i) F
              油100
: D) t: b7 C) S7 l& T! g              镇料1206 u2 b- n) t+ K" y- J' {* Q+ y. M
       AC   3
7 v" N5 `, d: F% Z' f- ?       OBSH  3
3 C$ T; o4 x& p0 i) k8 z       S    1.2
5 R' e( j5 N5 s. T5 e; P& I       促进剂量   6.5
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发表于 2007-11-5 23:25:04 | 显示全部楼层
用发泡剂H+发泡助剂、用量少一些、同时调整硫化体系,让硫化起点延后。
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发表于 2007-11-6 01:01:03 | 显示全部楼层
同时调整填充剂的用量。
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发表于 2007-11-6 23:55:34 | 显示全部楼层
不如换发泡剂
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发表于 2007-11-7 04:52:59 | 显示全部楼层
要增加泡孔有几种方法:1增加门尼粘度,2延缓硫化起点3可以添加一些特殊发泡阻击
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发表于 2007-11-8 20:42:56 | 显示全部楼层
我们公司要做细孔,你们要做粗孔,挺有意思的。有几点可以告诉你,' ?2 M$ {5 |2 B4 m
1:适当减少(是减少)发泡剂的用量。
0 r: a9 Y; V/ J# F. |, I2:如2楼和5楼朋友所说让硫化稍微延迟一点。可以调促进剂也可以调整你的烘箱设置。(但要小心不要调过了,否则容易出通孔)8 Q$ ^4 x' U3 f# L' j
3:降低门尼黏度(黏度越高泡孔越细,但也越容易出开裂等现象),黏度适当低一点加工作业性会比较好,但太低了在挤出时管子容易变形反而影响在烘箱中的硫化、发泡。; C7 Z4 ~7 v' v# |
总体原则就是上面这些(如果你考虑换橡胶牌号,那又当另论了。)
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好帖,奖励5胶币

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本贴已被 橡胶技术网 于 2007年11月19日 18时21分18秒 编辑过
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发表于 2007-11-8 22:09:26 | 显示全部楼层
学习
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 楼主| 发表于 2007-11-9 00:00:48 | 显示全部楼层
谢谢
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 楼主| 发表于 2007-11-9 00:06:57 | 显示全部楼层
我生胶用的是4703,100℃门尼是10,硫化起步是有一点快,但我调整过,还是稍差一点,是不是同速度和温度有关,
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发表于 2007-11-9 00:48:19 | 显示全部楼层
虽然我们厂主要是做挤出发泡,但我却主要是做模压发泡的所以有些细节我也没法给你说的很清楚。另外个人感觉100度(1+4)门尼是10应该已经比较低了。在这方面花太多的精力估计泡孔不会变化多少。建议把主要精力放在调整硫化速度和适当减少发泡剂用量上(如果你用的是发泡剂是H,我倒是愿意建议你减少一点发泡助剂,这样比较容易控制而且规律性相对明显一些)。
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