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巴陵石化橡胶部巧“滤”残液回收物料

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发表于 2014-2-25 14:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

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巴陵石化合成橡胶事业部在运营转型、持续改进工作中,实施环己烷残液回收速赢项目,取得阶段成效。至2月下旬,SEBS车间和催化剂车间的残液已全部实现回收,每月回收量可达40多吨。经跟踪验证,回收残液未对后续工艺产生不良影响。
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    该事业部环己烷残液主要来自SEBS车间脱重塔、SIS车间SEBS溶剂与SIS溶剂精制脱重塔以及催化剂车间水解后的环己烷,每年约600吨左右。目前只有SIS车间两套溶剂塔系残液可回收,其它地方残液均直接排往改制企业处理,浪费大。( ?. A: Z2 O; m/ ~
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    今年初,为提高残液回收利用率,事业部对装置残液回收系统流程进行梳理,确立“提高环己烷残液综合回收率”速赢项目,通过改造将SEBS、催化剂车间的环己烷残液回收至SIS车间回收后,再排往下游。
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    速赢项目小组认真进行价值流图分析、参数对标和问题分解。他们根据项目子流程和价值流分析发现,残液综合回收率低的主要原因是残液无过滤和残液组分不明。环己烷残液中含有小颗粒杂质,容易堵塞残液泵前的过滤器和塔板,影响残液回收的稳定操作。! u' {( |* q" i6 o: w
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    对此,生产部门对残液组分进行分析,对比各装置残液特点,确定残液主要组分和最佳精制工艺,并完成流程疏通工作。同时,催化剂和SEBS车间对本单位的残液进行精细化管理,催化剂车间在废环己烷分液罐增加一根插底管线基本解决滤渣问题;SEBS车间设想残液泵进口增加一个“Y”型过滤器。; I, W# V! _; T& w* p
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    残液回收流程贯通后,事业部严格落实残液塔排残制度,技术人员现场跟踪回收残液对SEBS生产的影响,确认滤渣效果。
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