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1-5月份,齐鲁石化橡胶厂顺丁橡胶耗丁二烯、1#丁苯橡胶单耗、2#丁苯橡胶单耗、丁二烯抽提加工损失率、MTBE加工损失率等5项主要经济技术指标创出了历史最好水平,其中,顺丁橡胶耗丁二烯排名在集团公司继续保持排名第一。5 q, ]: X: j1 w: m6 K7 o& d2 m9 V: _1 d
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今年以来,齐鲁橡胶厂通过认真学习镇海炼化先进管理经验,在持续做大产量的基础上,把经济技术指标行业领先作为新的奋斗目标,先后出台八大项节能降耗措施,建立起不断完善的节能长效机制,在今年一季度高负荷生产及4、5月份大检修开、停工过程中,齐鲁橡胶厂多项经济技术指标实现了较大提升。4 J6 T6 z. w- `8 q, M3 E4 S
3 |) w, A, k- v: e8 _ 尤其是在今年的大检修中,齐鲁橡胶厂打破过去落后的思维模式,将物料彻底回收和节能降耗当做检验本次大检修质量的重要标准,通过提前落实方案,加大奖惩考核等措施,实现了开、停车过程杜绝点火炬等多个既定目标。物耗方面,与2009年大检修相比,三套橡胶装置、两套丁二烯装置、醚化及丁烯-1装置本次大检修节省物料达到580吨,增效400万元;能耗方面,全厂加权修正目的产品可比能耗较2009年大检修下降了165.15千克标油/吨,下降幅度达到14.72%。仅氮气一项就比2009年大检修节约了21万立方米。
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丁二烯车间在大检修中,积极落实厂部物料回收要求,乙腈抽提装置共回收高浓度乙腈127吨,中浓度乙腈44吨,加上提报计划的30吨纯乙腈未进装置,中浓度按50%计算,共计回收乙腈179吨,与理论计算值180吨基本一致,回收结束乙腈含量最低109mg/Kg,创出历次检修最低记录。该车间在溶剂回收过程中还首次采用“先冷洗回收,后热洗加温回收溶剂”的方式,冷洗回收过程未使用蒸汽,加温回收仅为4小时,整个过程较过去大检修相比,节约蒸汽200吨以上。! P/ T; i. f @7 L4 x$ I& S6 M" L
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成型车间在大检修中致力于减少协议品和落地胶,取得良好效果。为了减少停车后从浆清槽中清理出落地胶,车间组织人员在停车前对各浆清槽进行清理,用水枪将内部粘附的胶粒打碎,掺入生产系统的胶粒中,每条线落地胶减少了700千克,3条线共计将2.1吨落地胶转化为优级品橡胶。2013年大检修,该车间停车过程产生落地胶11.24吨,与2009年大检修停车产生落地胶36.84吨相比,下降幅度达到69.5%。
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在各装置全部实现满负荷生产的基础上,齐鲁橡胶厂将6月份定为“技术指标和产品质量提升月”,通过加强工艺技术管理,优化操作,提高工艺指标合格率、平稳率水平,确保各装置检修后处于最佳生产状态,促进经济技术指标再次提升。在节能降耗方面,该厂近期对检修后现场蒸汽管线、设备保温保冷情况进行全面检查,进一步加大了节能管理力度。针对非生产用能管理,该厂各单位通过认真落实《橡胶厂办公场所节能管理实施方案》,重点抓好电脑夜间关机及空调的使用,严格执行夏季室内空调温度设置不能低于26℃的规定,严禁开空调开窗等浪费能源的现象,进一步增强了全厂干部职工的节能意识,为该厂下一轮经济技术指标提升打下良好基础。( S) ~/ q) }1 O- c1 u
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